近年来,云南中烟工业有限责任公司下属红塔烟草(集团)有限责任公司楚雄卷烟厂从动力车间到制丝、卷包、复烤车间,节能项目接连涌现,为工厂带来数万至数十万元不等的经济效益。“合理用能”的理念已深入生产各个环节,形成了“处处可节能”的良好局面。
楚雄卷烟厂盛世厂区燃气锅炉(资料图)。郭永宏 摄
从谐波治理到锅炉改造
动力车间开展了一系列卓有成效的节能改造。针对工厂供配电系统中的谐波问题,技术人员通过查阅资料、反复实验和设备优化,最终实现了无功补偿装置的精准投切和有源滤波系统对于不同时段、不同类型谐波的有效治理。该项于2024年底完成技术改造,预计每年可节约电能52万度。
2024年动力车间还完成了天然气锅炉改造项目,将3台燃煤锅炉更换为2台立式过热蒸汽锅炉,并配套实施了锅炉与附属设备一体化集成控制、锅炉与其他能源设备联动控制、冷凝水密闭回收利用、蒸汽管网布局优化、蓄热器水位精准调控等多项节能措施,有效提升锅炉运行效率。预计每年可减少45吨标煤的能源消耗,降低碳排放300吨。
楚雄卷烟厂复烤生产线。资料图
以效率提升促节能降耗
制丝车间的节能工作则聚焦于生产效率的提升。项目组经过深入调研和反复实验,制定了提高松散回潮工序平均生产效率的解决方案。实施后,该工序的生产时间缩短,生产效率提升10%左右。
在膨胀单元蒸汽消耗优化项目中,攻关小组通过科学计算确定了最佳预热时间,并将操作要点纳入标注化流程,使单批次蒸汽消耗量减少402公斤,每年可以产生近20万元的经济效益。同时,通过对蒸汽系统的全面检修和优化,年节约蒸汽量达到618吨。
楚雄卷烟厂制丝生产线。资料图
在细节中挖掘节能潜力
在细节管理方面,卷包车间开展的降低高速机小盒透明纸消耗项目颇具特色。针对生产过程中尾料浪费的问题,车间通过实行专人巡检方案和开展技能比武活动,有效降低了小盒透明纸的拼接消耗量,每年每台高速机可节约成本约2万元。
复烤车间则对冷凝水回收系统进行技术改造,将闭式回收系统改为开式回收系统;将疏水阀泵组更换为普通的疏水阀组;在烤片机设置一台机械式冷凝水回收装置,将烤片机的冷凝水回收后泵送至冷凝水站进行统一回收。改造完成后,年节约蒸汽量达到2600吨。同时,通过优化热风润叶机滤网带,解决了明显的蒸汽外溢现象,年节约蒸汽量115吨。
云南中烟红塔集团楚雄卷烟厂将节能目标与日常生产紧密结合,形成了“发现问题—分析问题—解决问题—持续改进”的良性循环。这种系统化、精细化的管理模式,不仅带来了可观的经济效益,更培育了全员节能的良好氛围,为企业的可持续发展奠定了坚实基础。(完)(黄卿霖 杨金坤)